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分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响

教学参考 时间:2020-05-12

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吸收塔浆液pH值影响因素论文
篇一:分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响

吸收塔浆液pH值影响因素论文

摘要:运行中值班员应密切监视吸收塔浆液pH值的变化,确保pH值在4.8-5.8之间,若超出此范围应及时调整以防止因pH值过高或过低引起的系统结构,腐蚀及脱硫率下降等隐患。

0 引言

作为石灰石-石膏法脱硫的关键参考指标,PH值的高低,对于脱硫过程中二氧化硫的吸收快慢、石灰石的溶解程度,有着十分重要的影响。宁夏电投西夏热电有限公司2×200MW机组,使用的是烟气脱硫(FGD)技术,在实际脱硫过程中,主要利用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。总的脱硫系统包含两套脱硫装置,与锅炉形成一炉一塔方式布置。每台FGD的烟气处理能力为相应锅炉BMCR工况时的100%烟气量,脱硫效率按≥95%设计。

1 工艺简介及工作原理

锅炉烟气经电除尘处理后进入FGD装置中的吸收塔后折流向上与喷淋下来的浆液充分接触,烟气被浆液冷却并达到饱和,烟气中的SO2、SO3、HCL、HF等酸性成分被吸收,接下来经过锯齿形除雾器的过滤,把所含的雾滴进一步去除,再经过充分洗涤和净化后的烟气,才可以流出吸收塔,从吸收塔直到最后进入烟囱排放。这种脱硫工艺从实际使用过程来看,基本上还算比较可靠,运行平稳,故障率很低,脱硫的效果也比较明显,能够在大型机组中安装使用,对煤质类型有着很广泛的适应性,产出的脱硫副产品能够得到回收利用,总体来说,

吸收塔PH值高分析(一值)
篇二:分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响

吸收塔PH值高分析;

1,综合锅炉负荷、脱硫效率、厂用电三者关系,为达到三项平衡,吸收塔PH值控制高限值较高,长期这样运行导致形成习惯性违规性控制操作。

2,运行人员对吸收塔PH值超限的危害认识不足,平时运行中应严格控制各项参数,加强培训工作,防止各项参数超标导致设备损坏。

3,近期供粉厂家供应的碳酸钙粉颗粒较小,易溶解,吸收塔PH值上涨迅速,外加吸收塔入口SO2较低且机组负荷也低,较长时间无法消耗新进浆液,促使吸收塔PH值较高且保持时间较长。

吸收塔浆液pH值的重要性及自动控制逻辑优化
篇三:分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响

吸收塔浆液pH值的重要性及自动控制逻辑优化

摘 要:吸收塔浆液pH值是石灰石湿法脱硫系统的重要运行参数,作用尤为重要,如实现自动控制逻辑的优化,将很好地实现吸收塔浆液pH投入自动化。分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响。

关键词:吸收塔 浆液 pH 自动控制 逻辑优化

一、吸收塔浆液pH值的重要性

在实际运行中,吸收塔浆液pH值是石灰石湿法脱硫系统的重要运行参数。pH值反应了浆液中CaCO3、CaSO3·1/2H2O以及C aSO4·2 H2O含量以及溶解度,对脱硫效率影响很大。随着浆液pH值的升高,脱硫效率呈上升趋势,这是因为pH值升高,吸收塔浆液中含有的CaCO3 含量也相应增加,液相传质系数增大。SO2的吸收速率增大,有助于脱硫效率的提高。但是,随着pH值的不断升高,浆液中也随着CaSO3 ·1/2H2O增加,并在石灰石颗粒表面形成一层液膜,液膜中CaSO3 ·1/2H2O析出并沉积在石灰石颗粒表面,形成一层外壳,使得石灰石颗粒表面钝化。钝化的外壳阻碍了石灰石的继续溶解,抑制了吸收反应的进行。如果pH值降低到一定程度,会对吸收塔内壁造成一定的腐蚀,因此控制好吸收塔浆液pH值非常重要,正常范围是4.6-5.8。

二、吸收塔浆液自动控制逻辑优化

分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响。

沧东公司脱硫系统自投产以来,从来没有实现吸收塔浆液pH投入自动化。主要原因为基建调试期所设计的逻辑不合理,无法实现投入自动。

原逻辑是基于单回路调节,前馈加反馈原理设计的。被调量是吸收塔浆液pH值,调节量为供浆调门。吸收塔浆液pH值与设定值进行比较,其差值送到调节控制块与前馈FGD入口烟气SO2浓度相叠加,来控制石灰石供浆调门的开度。缺点为:吸收塔内体积很大,浆液很多,导致浆液pH值变化很慢,也就是说阀门不断的开大或关小,浆液pH值也不能够很快的升高或降低。而FGD入口烟气SO2浓度相比浆液pH值变化要快的多,当浆液pH值达到设定值后,入口烟气SO2浓度早已不是设定时的浓度,这样吸收塔内的浆液会出现供应不足或过剩的情况,导致脱硫效率低或太高。这种设计加大了调节的延迟性,降低了调节的品质,调节质量也难以满足工况的需求。

由于调节品质不佳,运行人员长期以来手动进行调节。这样有利也有弊,优点:当工况稳定时,调节供浆阀门开度趋于稳定,不会造成吸收塔内浆液的不足或过剩。缺点:1、当工况突变,锅炉突升或突降负荷,入口烟气SO2浓度突变时,手动调节跟不上,导致吸收塔内浆液不足或过剩,这时脱硫效率也会降低或升高。2、由于手动调节,会使运行人员投入很大一部分精力。

三、吸收塔浆液现阶段优化后设计

PH值影响
篇四:分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响

⑴ PH值影响

高PH值的浆液环境有利于SO2的吸收,而低的PH值则有助于Ca2+的析出,二者互相对立。实践表明,当PH>5.8后,脱硫率不会继续升高,反而降低。原因是随着浆液H+浓度降低,Ca2+的析出越来越困难,石膏沉淀难以生成。PH值又不能太低,太低会影响SO2的吸收,这时因为浆液中H+高,影响HSO3-的解离,阻碍了SO2吸收。因此,较为理想的PH值应控制在5.4~5.5之间。

⑵ 氧化效果的影响

氧参与烟气脱硫的化学过程,使HSO3-氧化为SO42-,当氧化风机鼓入的空气使烟气中的氧含量增加时,CaSO4•2H2O的生成速度加快,有助于SO2的吸收,脱硫效率上升。当烟气中氧含量为6.0%时,若脱硫效率为95%,而当烟气中氧含量增加到7%时,脱硫效率可达到97%。

⑶ 吸收塔浆液密度的影响

当吸收塔浆液密度达到1085kg/m3时,混合浆液中CaCO3、CaSO4•2H2O的浓度已趋于饱和。CaSO4•2H2O固相沉淀太多,在 CaCO3表面形成包覆层,阻止了CaCO3的溶解,从而降低了SO2的吸收。当浆液密度太低,说明浆液中CaSO4•2H2O的含量较低,CaCO3含量相对较高,这样排出泵排出的浆液中CaCO3上升,影响石膏品质。因此,石膏浆液密度宜控制在1075~1085kg/m3之间。

⑷ 烟尘的影响

烟气中的烟尘通过吸收塔捕集后留在浆液中,一部分通过废水排出,另一部分参与循环。烟尘在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了Ca2+的溶解速度,同时烟尘中的Hg、Mg、Cd、Zn等离子会抑制Ca2+与HSO3-的反应,造成脱硫效率下降,影响石膏品质。因此,FGD入口烟尘浓度应控制<300 mg/Nm3。

⑸ 烟温的影响

进入吸收塔烟温越低,吸收液面上的SO2的平衡分压越低,有利于SO2的吸收,形成HSO3-越快。在其它条件不变的情况下,当烟温在100℃以上时,每降低1℃烟温,脱硫效率将提高约1%。尤其在取消GGH的情况下,高温烟气直接入塔,将影响脱硫效率。因此,在烟道进口设置喷淋,降低入塔烟温,设计控制如塔烟温在100℃附近,有助于提高SO2的吸收率。

⑹ 石灰石浆液质量影响

石灰石浆液的加入量是根据吸收塔的PH值、烟气量和烟气中SO2含量来调节的。设计要求石灰石中 CaO含量>51.5%,浆液中石灰石的质量分数为30%。若烟气中SO2浓度较小时,可将浆液含固量适当降低。这是因为,当系统烟气含硫量过低时,需要加入的石灰石浆液较少,小流量运行易造成管线堵塞。

石灰石颗粒大小会影响其溶解,进而影响脱硫效率。太大不易溶解,太小会增加磨机电耗。因此,石灰石粒度宜控制在44um左右。

⑺ 氯离子的影响

浆液系统中Cl-含量过高,其与Mg2+和Ca2+结合成水溶盐增加,这样的浆液会使SO2溶解放慢,从而影响SO2的吸收。另一方面,Cl-过高会加快设备、管道、阀门的腐蚀。因此,从系统中排出一定量的废水以降低Cl-浓度是必不可少的。

⑻ 液气比的影响

液气比决定酸性气体吸收所需要的吸收表面,提高液气比相当于增大了吸收塔内的喷淋密度,使气液面的接触面积增大,脱硫效率也将增大。要提高脱硫效率,提高液气比是一个很重要的手段。在烟气含硫量、烟气流量一定时,液气比可根据CFX计算机模拟平台模拟出一个较佳值。

⑼ 烟气流速的影响

提高塔内烟气流速可提高气液两相的湍动,降低烟气与液滴间的膜厚度,提高传质效果。另外,喷淋液滴的下降速度将相对降低,使单位体积内持液量增大,增大了传质面积,增加了脱硫效率。但气速增加,又会使气液接触时间缩短,脱硫效率下降,同时烟气系统的阻力增大。实践表明,气速在2.44~3.66m/s之间逐渐增大时,随着气速增大,脱硫效率下降;当气速>3.66m/s时,脱硫效率几乎与气速变化无关。一般将吸收塔内烟气流速控制在3.5~

4.5m/s范围内。

近一段时期我厂脱硫效率低,以前可以保证设计效率95%以上,现在只有90%左右,检查石灰石品质合格,和以前没有变化,系统运行正常,为了保证效率不低于90%,必须保持PH6.0以上运行,若降低PH值效率继续下降,效验PH值表计准确,脱水系统运行正常,入口2500mg/m3SO2 ,当入口SO2增加到3000mg/m3以上,只要增大供浆量,保持PH值,脱硫效率仍然可以保持在90%左右,但入口SO2降低后,想要提高脱硫效率,增加供浆量,PH值增长,效率变化不明显,请教高手指点。

看看1.水质 2.磨机浆液的品质 3.废水的排放情况 4.吸收塔的PH值 5.吸收塔的液位 6.吸收塔的浆液含重金属量

浆液坏了,换浆试一试

尝试一下降低PH值试一下,我估计你们供石灰石浆液量大了,脱出来的石膏化验了没有,里面石灰石含量高吗,在化验一下石灰石浆液 看看粒度是否合格

塔内浆液CI-含量、浆液循环量、粉尘过高、石灰石浆液品质、液位等等,不行只有大量换浆!

1.水质 2.磨机浆液的品质 3.废水的排放情况 4.吸收塔的PH值 5.吸收塔的液位 6.吸收塔的浆液含重金属量

我们厂的入口so2从来没超过1500的,脱硫效率一直在95%以上

启动三台循环泵运行,吸收塔PH是否常年工作,应考虑更换,因为PH计年长后测量会不准确,建议保持到5.4-5.8左右试试,降低cl-,投入废水系统,或者进行浆液置换,而且在初次启动时,吸收塔内应留有一些石膏浆液,促进石膏晶体结晶,另外应检查循环泵喷嘴、滤网,保证出力正常,并且与煤质有很大关系,而且液位保持正常,我们厂是31米的吸收塔,液位控制为5米左右,注意液汽比的调整,很重要,加强电除尘除尘效率,定期检测吸收塔浆液。希望可以帮助你。

影响:

1,粉尘高,对增压风机磨损增大。

2,影响脱硫效率

3,导致塔内浆液密度上升

4,石膏浆液含尘量大

5,易堵除雾器

6,脱水效果差

7,石膏品质差

8,容易堵脱水机滤布,导致系统回收水内杂质增加

一、工艺水中断的处理

(1)故障现象

1、工艺水压力低报警信号发出。

2、生产现场各处用水中断。

3、相关浆液箱液位下降。

4、真空皮带脱水机及真空泵跳闸。

(2)产生原因分析

1、运行工艺水泵故障,备用水泵联动不成功。 2、工艺水泵出口门关闭。 3、工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸。

4、工艺水管破裂。 (3)处理方法 1、确认真空皮带脱水机及真空泵联动正常

2、停止石膏排出泵运行。 3、立即停止给料,并停止滤液水泵运行。

4、查明工艺水中断原因,及时汇报值长及分场,尽快恢复供水。

5、根据冲洗水箱、滤饼冲洗水箱液位情况,停止相应泵运行。

6、在处理过程中,密切监视[url=href=]吸收塔[/url]温度、液位及石灰石浆液箱液位变化情况,必要时按短时停机规定处理。

二、脱硫增压风机故障

(1)故障现象

1、"脱硫增压风机跳闸"声光报警发出。

2、脱硫增压风机指示灯红灯熄,黄灯亮,电机停止转动。

3、脱硫旁路挡板、[url=href=]吸收塔[/url]通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭。

4、若给浆系统投自动时,连锁停止给浆。

(2)产生原因分析

1、事故按钮按下。

2、脱硫增压风机失电。 3、吸收塔再循环泵全停。

4、脱硫装置压损过大或进出口烟气挡板开启不到位。

5、增压风机轴承温度过高。

6、电机轴承温度过高。 7、电机线圈温度过高。

8、风机轴承振动过大。

9、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)。 10、增压风机发生喘振。 11、热烟气中含尘量过大。

12、锅炉负荷过低。 (3)处理方法

1、确认脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭,若连锁不良应手动处理。

2、检查增压风机跳闸原因,若属连锁动作造成,应待系统恢复正常后,方可重新启动。

3、若属风机设备故障造成,应及时汇报值长及分场,联系检修人员处理。在故障未查实处理完毕之前,严禁重新启动风机。

4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的规定处理

三、吸收塔再循环泵全停

(1)故障现象

1、"再循环泵跳闸"声光报警信号发出。

2、再循环泵指示灯红灯熄、绿灯亮,电机停止转动。

3、连锁开启旁路挡板、排烟挡板,停运增压风机,关闭两台机组脱硫进出口烟气挡板。 (2)产生原因分析

1、6KV电源中断。

2、吸收塔液位过低。

3、吸收塔液位控制回路故障 (3)处理方法

1、确认连锁动作正常。确认两台机组脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,增压风机跳闸;两台机组进出口烟气挡板自动关闭,若增压风机未跳闸、挡板动作不良,应手动处理。

2、查明再循环泵跳闸原因,并按相关规定处理。

3、及时汇报值长及分场,必要时通知相关检修人员处理。 4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的有关规定处理。

5、视吸收塔内烟温情况,开启除雾器冲洗水,以防止吸收塔衬胶及除雾器损坏。 四、6KV电源中断 (1)故障现象

1、6KV母线电压消失,声光报警信号发出,CRT报警;

2、运行中的脱硫设备跳闸,对应母线所带的6KV电机停运;

3、该段所带对应的380V母线将失电,对应的380V负荷失电跳闸。

(2)产生原因分析分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响。

1、6KV母线故障; 2、机组发电机跳闸,备用电源未能投入;

3、脱硫变故障备用电源未能投入。 (3)处理方法

1、确认脱硫联锁跳闸动作是否完成,若各烟道挡板动作不良应立即将自动切为手动操作。

2、确认USP段、直流系统供电正常,工作电源开关和备用电源开关在断开位置,并断开各负荷开关; 3、联系值长及电气维修人员,查明故障原因恢复供电; 4、若给料系统联锁未动作时,应手动停止给料;

5、注意监视烟气系统内各温度的变化,必要时应手动开启除雾器冲洗水门;

6、将增压风机调节挡板关至最小位置,做好重新启动脱硫装置的准备;

7、若6KV电源短时间不能恢复,按停机相关规定,并尽快将管道和泵体内的浆液排出以免沉积;分析ph值过高或过低对吸收塔造成的影响。

8、若造成380V电源中断,按相应规定处理。

五、380V电源中断

(1)故障现象

1、380V电源中断"声学报警信号发出;

2、380V电压指示到零,低压电机跳闸;

3、工作照明跳闸,事故照明投入; (2)产生原因分析

1、相应的6KV母线故障;

2、脱硫低压跳闸; 3、380V母线故障。

(3)处理方法 1、若属6KV电源故障引起,按短时停机处理; 2、若为380V单段故障,应检查故障原因及设备动作情况,并断开该段电源开关及各负荷开关,及时汇报; 3、当380V电源全部中断,且电源在8小时内不能恢复,应利用备用设备将所有泵、管道的浆液排尽并及时冲洗; 4、电气保护动作引起的电源严禁盲目强行送电。

六、GGH故障

(1)故障现象

GGH故障

(2)产生原因分析

1、电机马达过载或传动装置故障;

2、密封过紧或卡涩;

3、杂物卡住;

4、导向轴承或支承轴承损坏

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